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需求内容:
问题:三销轴经过退火冷挤压后,后续进行渗碳淬火后,偶发出现混晶现象。
内容描述:
SGI26三销轴,材质为20CrMnTiH1,棒料(φ30.5×68.6)下料后,先经过球化退火(晶粒度≥6级,表面脱碳≤0.15,球化率≥90%,棒料硬度<140HB),退火后再进行冷挤压(表面硬度160-220HB,芯部硬度190-260HB)。
后续进行钻孔、车加工,在进行渗碳淬火工序时,偶发出现混晶现象,且出现两针距偏小的现象,造成产品报废。
已验证事项:
1、采用不完全退火工艺,20CrMnTiH1材质的三销轴也会偶发出现混晶现象,18CD4材质出现混晶的概率较低;
2、三销轴在冷挤压后,再次进行了正火处理,大概率可以解决渗碳后混晶问题,但是偶尔出现正火后混晶现象(正火组织要求1-2级,实际5-6级),且采用正火后,成本大幅度提高
3、尝试调整了渗碳淬火工艺调整(例如降低强渗温度,淬火温度),基本没有效果。
技术需求:
1、如何在不改变工艺流程的前提下(不增加正火),解决渗碳淬火后出现的混晶问题;
2、若必须增加正火(或其他方式),是否有稳定可靠的热处理工艺。
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